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外連接和內連接_兩個案例丨浮頭換熱器內連接螺栓失效
點擊次數:33 更新時間:2024-05-24

  案例一

  介質環境:浮頭式換熱器殼程介質為含有丙烯腈、乙腈、HCN(0.6%wt)及其他有機物。

  內連接螺栓材料:35CrMoA(GB/T 3077)。

  斷裂特征:螺栓中部無螺紋部位,斷口呈脆性斷裂特征

  。

  化學成分:分析表明,螺栓材料成分符合標準要求。

  金相分析:分析表明,螺栓的顯微組織為回火索氏體,為35CrMoA調質處理后的正常組織。

  硬度檢測:螺栓材料表面硬度符合標準要求(300~350HB)。

  能譜分析:斷口富集了大量的C、N、O、Fe元素和微量的K、Na,(N主要來源于HCN)

  。

  結論:

  1、螺栓材料本身是合格的,符合材料標準要求。

  2、但根據GB/T 《承壓設備損傷模式識別》在“氫氰酸致氫應力開裂”一節中的建議(見下面的截圖),該設備內連接螺栓選用35CrMoA并不合適。

  案例一更詳細的內容見文獻:陳維, 侯寶成, 武法光. 丙烯腈生產中浮頭式換熱器螺栓斷裂失效分析[J]. 腐蝕與防護, 2020, 41(8).

  案例二

  介質環境:浮頭式換熱器殼程介質為含有H2S和CO2的急冷水。

  內連接螺栓材料:1Cr18Ni9(即GB/T 1220中的S)。

  斷裂特征:螺栓中部光滑部分出現斷裂,呈脆性斷裂特征

  。

  化學成分:

  分析發現,螺栓中Cr實測含量偏低,低于標準GB/T 1220下限值。

  金相分析:

  分析發現,晶界有大量碳化物析出,螺栓芯部還可見大量聚集態析出相,材料出現了敏化。

  (固溶處理溫度偏低、時間偏短,碳化物未充分溶解所致)

  硬度檢測:

  螺栓邊緣起裂部位硬度*高,芯部硬度值也較高。

  螺栓的整體硬度值明顯高于奧氏體不銹鋼規定值。

  結論:

  1、螺栓斷裂的原因為晶間應力腐蝕開裂。

  2、材料中Cr含量偏低,組織發生敏化以及高硬度,導致螺栓抗應力腐蝕能力下降。

  3、在介質中H2S(這個)、CO2(形成碳酸,降低pH,促進螺栓陰極析氫)的聯合作用下,及在安裝應力的共同作用下,螺栓發生沿晶應力腐蝕開裂。

  案例二更詳細的內容見文獻:姜勇, 葛志強, 陳佳棟. 浮頭式換熱器連接螺栓失效分析[J]. 2015, 36(7).

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